实验室里“捣鼓”出的南宁工匠,科研能手梁著棋的“变形记”有点酷!
- 分类:新闻中心
- 作者:韦颖
- 来源: 韦颖
- 发布时间:2025-04-30
- 访问量:247
【概要描述】实验室里“捣鼓”出的南宁工匠,科研能手梁著棋的“变形记”有点酷!
4月29日,梁著棋作为2024年“南宁工匠”优秀技能人才代表,亮相中国梦·劳动美--“永远跟党走 奋进新征程”南宁职工庆祝“五一”国际劳动节暨中华全国总工会成立100周年文艺晚会颁奖舞台。作为明阳淀粉公司的杰出代表,他是继卢慧英、潘肖宏之后,第三位荣获“南宁工匠”殊荣的员工。
梁著棋,一个低调到让人想不起,对不上模样,但在公司淀粉研究领域却能让大家竖起大拇指的名字。自2005年大学毕业后加入明阳淀粉公司研发中心,他便在食品变性淀粉的研究道路上默默耕耘了二十年。期间,他荣获了3项广西科技进步奖,并在2018年被评为“南宁市第八批青年优秀专业技术人才”。
一、实验室里的“较真派”:3000次实验只为“淀粉变性”。
(▲梁著棋做实验)
在明阳淀粉公司的实验室里,玻璃器皿折射着冷光,却总被一个身影搅得“热闹非凡”。20年来,梁著棋每天都在干的事,就是和淀粉“较劲”。
2015年,公司一淀粉产品受气温影响导致PH值大幅下降,造成库存积压。为解决专业领域“卡脖子”难题,梁著棋一头扎进实验室,连续数周进行比对数据、调整配方,为找到最佳方案,仅调整试剂配比,就重复了3000多次实验。最终,他创新提出在生产中添加微量抑制剂的方案,以接近零成本的改进,成功稳定了年产3万吨产品的质量指标,避免了巨大损失。同事们常调侃他是“强迫症晚期”——就连淀粉颗粒的显微镜照片,都要精确到0.1微米的误差。
梁著棋牵头研发的食品类淀粉产品累计产销量高达50万吨以上,为公司创造经济利润超500万元。
二、车间里的“土专家”:把论文写在机器轰鸣的生产线上。
(▲梁著棋与同事一起分析实验数据)
“别总盯着论文,去车间找答案!”这是梁著棋常挂在嘴边的话。他是这样要求团队,也是这样要求自己。他的白大褂口袋里,永远揣着笔记本和卷尺,一有空就扎进车间。他深知,只有深入车间,真正摸清设备的“秉性”,熟悉淀粉的“脾气”,二者才能实现最佳“磨合”。
在淀粉车间食品生产线的反应釜旁,梁著棋经常以一身白大褂出现。在一次例行巡检中,他发现加药系统存在“粗放式”投放问题——药剂用量偏高,不仅成本攀升,还影响反应均匀性。“能不能像配中药一样精准?”他带着问题在车间蹲守三个月,记录每一批次的加药数据,亲手拆解设备研究构造。最终,他发现传统阀门控制存在滞后性,导致药剂过量投放。梁著棋大胆将单点加药改为多点分段式加注,并引入流量实时监测模块。技改实施后,食品生产线的药剂消耗直降32%,每年可节约成本超80万元,反应效率提升20%,产品合格率跃至99.8%。操作工老李竖起大拇指:“梁工这‘精打细算’,比电子秤还准!”。梁著祺的这项技改还获得发明实用新型专利。
对梁著棋而言,车间的每个细节,都是工匠的战场。他参与的8项技术改造,让生产线能耗降低30%,还带出了一支能动手、会创新的一线技术队伍。
三、售后一线的“排障员”:用技术服务架起合作新桥梁
“客户的生产线不停,我们的服务就不能停。”当客户在使用淀粉产品时遇到技术难题时,梁著棋总是第一时间赶赴现场。2023年,一家国内知名食品企业反馈淀粉在高温加工中糊化不稳定,导致产品良品率不足70%。他只身前往,连夜分析生产数据,发现问题出在水质硬度与工艺参数的差异上。他提出改进方案,让客户的良品率提升至92%,生产效率提高15%。
每到一个企业开展技术售后服务,梁著棋还主动为客户操作人员开展技术培训。许多合作方都说:“明阳淀粉公司的工程师不仅卖产品,更带来了‘保姆式’的技术保障。”
他常说:“售后服务不是终点,而是下一次合作的起点。”凭借这股扎根一线的“排障精神”,他不仅为客户解决了100多个技术痛点,更让“明阳淀粉服务”成为公司在市场的金字招牌。
从“跟跑”到“领跑”,梁著棋的“变形记”里没有惊天动地的奇迹,只有一个又一个3000次实验的坚守、生产线旁的日夜琢磨,以及面对“卡脖子”技术的“破冰”勇气。勇当科技创新排头兵,勇做新时代追梦人,这位扎根淀粉一线的科研能手,用行动诠释着新时代工匠精神——把平凡的事做到极致,就是最酷的“变形”。
正如他常说的:“淀粉虽小,却能做出大文章;岗位虽普通,一样能成为人生的‘主战场’。”
实验室里“捣鼓”出的南宁工匠,科研能手梁著棋的“变形记”有点酷!
【概要描述】实验室里“捣鼓”出的南宁工匠,科研能手梁著棋的“变形记”有点酷!
4月29日,梁著棋作为2024年“南宁工匠”优秀技能人才代表,亮相中国梦·劳动美--“永远跟党走 奋进新征程”南宁职工庆祝“五一”国际劳动节暨中华全国总工会成立100周年文艺晚会颁奖舞台。作为明阳淀粉公司的杰出代表,他是继卢慧英、潘肖宏之后,第三位荣获“南宁工匠”殊荣的员工。
梁著棋,一个低调到让人想不起,对不上模样,但在公司淀粉研究领域却能让大家竖起大拇指的名字。自2005年大学毕业后加入明阳淀粉公司研发中心,他便在食品变性淀粉的研究道路上默默耕耘了二十年。期间,他荣获了3项广西科技进步奖,并在2018年被评为“南宁市第八批青年优秀专业技术人才”。
一、实验室里的“较真派”:3000次实验只为“淀粉变性”。
(▲梁著棋做实验)
在明阳淀粉公司的实验室里,玻璃器皿折射着冷光,却总被一个身影搅得“热闹非凡”。20年来,梁著棋每天都在干的事,就是和淀粉“较劲”。
2015年,公司一淀粉产品受气温影响导致PH值大幅下降,造成库存积压。为解决专业领域“卡脖子”难题,梁著棋一头扎进实验室,连续数周进行比对数据、调整配方,为找到最佳方案,仅调整试剂配比,就重复了3000多次实验。最终,他创新提出在生产中添加微量抑制剂的方案,以接近零成本的改进,成功稳定了年产3万吨产品的质量指标,避免了巨大损失。同事们常调侃他是“强迫症晚期”——就连淀粉颗粒的显微镜照片,都要精确到0.1微米的误差。
梁著棋牵头研发的食品类淀粉产品累计产销量高达50万吨以上,为公司创造经济利润超500万元。
二、车间里的“土专家”:把论文写在机器轰鸣的生产线上。
(▲梁著棋与同事一起分析实验数据)
“别总盯着论文,去车间找答案!”这是梁著棋常挂在嘴边的话。他是这样要求团队,也是这样要求自己。他的白大褂口袋里,永远揣着笔记本和卷尺,一有空就扎进车间。他深知,只有深入车间,真正摸清设备的“秉性”,熟悉淀粉的“脾气”,二者才能实现最佳“磨合”。
在淀粉车间食品生产线的反应釜旁,梁著棋经常以一身白大褂出现。在一次例行巡检中,他发现加药系统存在“粗放式”投放问题——药剂用量偏高,不仅成本攀升,还影响反应均匀性。“能不能像配中药一样精准?”他带着问题在车间蹲守三个月,记录每一批次的加药数据,亲手拆解设备研究构造。最终,他发现传统阀门控制存在滞后性,导致药剂过量投放。梁著棋大胆将单点加药改为多点分段式加注,并引入流量实时监测模块。技改实施后,食品生产线的药剂消耗直降32%,每年可节约成本超80万元,反应效率提升20%,产品合格率跃至99.8%。操作工老李竖起大拇指:“梁工这‘精打细算’,比电子秤还准!”。梁著祺的这项技改还获得发明实用新型专利。
对梁著棋而言,车间的每个细节,都是工匠的战场。他参与的8项技术改造,让生产线能耗降低30%,还带出了一支能动手、会创新的一线技术队伍。
三、售后一线的“排障员”:用技术服务架起合作新桥梁
“客户的生产线不停,我们的服务就不能停。”当客户在使用淀粉产品时遇到技术难题时,梁著棋总是第一时间赶赴现场。2023年,一家国内知名食品企业反馈淀粉在高温加工中糊化不稳定,导致产品良品率不足70%。他只身前往,连夜分析生产数据,发现问题出在水质硬度与工艺参数的差异上。他提出改进方案,让客户的良品率提升至92%,生产效率提高15%。
每到一个企业开展技术售后服务,梁著棋还主动为客户操作人员开展技术培训。许多合作方都说:“明阳淀粉公司的工程师不仅卖产品,更带来了‘保姆式’的技术保障。”
他常说:“售后服务不是终点,而是下一次合作的起点。”凭借这股扎根一线的“排障精神”,他不仅为客户解决了100多个技术痛点,更让“明阳淀粉服务”成为公司在市场的金字招牌。
从“跟跑”到“领跑”,梁著棋的“变形记”里没有惊天动地的奇迹,只有一个又一个3000次实验的坚守、生产线旁的日夜琢磨,以及面对“卡脖子”技术的“破冰”勇气。勇当科技创新排头兵,勇做新时代追梦人,这位扎根淀粉一线的科研能手,用行动诠释着新时代工匠精神——把平凡的事做到极致,就是最酷的“变形”。
正如他常说的:“淀粉虽小,却能做出大文章;岗位虽普通,一样能成为人生的‘主战场’。”
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- 来源: 韦颖
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4月29日,梁著棋作为2024年“南宁工匠”优秀技能人才代表,亮相中国梦·劳动美--“永远跟党走 奋进新征程”南宁职工庆祝“五一”国际劳动节暨中华全国总工会成立100周年文艺晚会颁奖舞台。作为明阳淀粉公司的杰出代表,他是继卢慧英、潘肖宏之后,第三位荣获“南宁工匠”殊荣的员工。
梁著棋,一个低调到让人想不起,对不上模样,但在公司淀粉研究领域却能让大家竖起大拇指的名字。自2005年大学毕业后加入明阳淀粉公司研发中心,他便在食品变性淀粉的研究道路上默默耕耘了二十年。期间,他荣获了3项广西科技进步奖,并在2018年被评为“南宁市第八批青年优秀专业技术人才”。
一、实验室里的“较真派”:3000次实验只为“淀粉变性”。
(▲梁著棋做实验)
在明阳淀粉公司的实验室里,玻璃器皿折射着冷光,却总被一个身影搅得“热闹非凡”。20年来,梁著棋每天都在干的事,就是和淀粉“较劲”。
2015年,公司一淀粉产品受气温影响导致PH值大幅下降,造成库存积压。为解决专业领域“卡脖子”难题,梁著棋一头扎进实验室,连续数周进行比对数据、调整配方,为找到最佳方案,仅调整试剂配比,就重复了3000多次实验。最终,他创新提出在生产中添加微量抑制剂的方案,以接近零成本的改进,成功稳定了年产3万吨产品的质量指标,避免了巨大损失。同事们常调侃他是“强迫症晚期”——就连淀粉颗粒的显微镜照片,都要精确到0.1微米的误差。
梁著棋牵头研发的食品类淀粉产品累计产销量高达50万吨以上,为公司创造经济利润超500万元。
二、车间里的“土专家”:把论文写在机器轰鸣的生产线上。
(▲梁著棋与同事一起分析实验数据)
“别总盯着论文,去车间找答案!”这是梁著棋常挂在嘴边的话。他是这样要求团队,也是这样要求自己。他的白大褂口袋里,永远揣着笔记本和卷尺,一有空就扎进车间。他深知,只有深入车间,真正摸清设备的“秉性”,熟悉淀粉的“脾气”,二者才能实现最佳“磨合”。
在淀粉车间食品生产线的反应釜旁,梁著棋经常以一身白大褂出现。在一次例行巡检中,他发现加药系统存在“粗放式”投放问题——药剂用量偏高,不仅成本攀升,还影响反应均匀性。“能不能像配中药一样精准?”他带着问题在车间蹲守三个月,记录每一批次的加药数据,亲手拆解设备研究构造。最终,他发现传统阀门控制存在滞后性,导致药剂过量投放。梁著棋大胆将单点加药改为多点分段式加注,并引入流量实时监测模块。技改实施后,食品生产线的药剂消耗直降32%,每年可节约成本超80万元,反应效率提升20%,产品合格率跃至99.8%。操作工老李竖起大拇指:“梁工这‘精打细算’,比电子秤还准!”。梁著祺的这项技改还获得发明实用新型专利。
对梁著棋而言,车间的每个细节,都是工匠的战场。他参与的8项技术改造,让生产线能耗降低30%,还带出了一支能动手、会创新的一线技术队伍。
三、售后一线的“排障员”:用技术服务架起合作新桥梁
“客户的生产线不停,我们的服务就不能停。”当客户在使用淀粉产品时遇到技术难题时,梁著棋总是第一时间赶赴现场。2023年,一家国内知名食品企业反馈淀粉在高温加工中糊化不稳定,导致产品良品率不足70%。他只身前往,连夜分析生产数据,发现问题出在水质硬度与工艺参数的差异上。他提出改进方案,让客户的良品率提升至92%,生产效率提高15%。
每到一个企业开展技术售后服务,梁著棋还主动为客户操作人员开展技术培训。许多合作方都说:“明阳淀粉公司的工程师不仅卖产品,更带来了‘保姆式’的技术保障。”
他常说:“售后服务不是终点,而是下一次合作的起点。”凭借这股扎根一线的“排障精神”,他不仅为客户解决了100多个技术痛点,更让“明阳淀粉服务”成为公司在市场的金字招牌。
从“跟跑”到“领跑”,梁著棋的“变形记”里没有惊天动地的奇迹,只有一个又一个3000次实验的坚守、生产线旁的日夜琢磨,以及面对“卡脖子”技术的“破冰”勇气。勇当科技创新排头兵,勇做新时代追梦人,这位扎根淀粉一线的科研能手,用行动诠释着新时代工匠精神——把平凡的事做到极致,就是最酷的“变形”。
正如他常说的:“淀粉虽小,却能做出大文章;岗位虽普通,一样能成为人生的‘主战场’。”
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